【高爐】本鋼二號(hào)轉(zhuǎn)爐復(fù)吹連續(xù)爐齡創(chuàng)新高
為降低生產(chǎn)成本,板材煉鋼廠加大科技攻關(guān)力度,在轉(zhuǎn)爐復(fù)吹技術(shù)方面取得新突破,新改造后的二號(hào)轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)后,復(fù)吹連續(xù)爐齡達(dá)到4150爐,創(chuàng)歷史新高,不僅節(jié)約脫氧劑、增碳劑數(shù)百萬(wàn)元,而且提高了鋼水的純凈度。
轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)吹工藝的特點(diǎn)是熔池?cái)嚢枘芰?qiáng),鋼水成分均勻,可避免過(guò)氧化現(xiàn)象的出現(xiàn),縮短供氧時(shí)間和爐耗氧量。鋼中氣體元素含量低,適合冶煉氣體元素含量較低的鋼種。因此,提高轉(zhuǎn)爐復(fù)吹比例可以進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),對(duì)于提升鋼水質(zhì)量、冶煉高附加值產(chǎn)品、提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。
在幾年前,板材煉鋼廠就開(kāi)始嘗試采用轉(zhuǎn)爐復(fù)吹工藝,但是由于種種原因,轉(zhuǎn)爐復(fù)吹連續(xù)爐齡達(dá)到2000爐就止步不前。去年,鋼材市場(chǎng)低迷,為降低生產(chǎn)成本,提升鋼水質(zhì)量,該廠抽調(diào)精兵強(qiáng)將,大力開(kāi)展轉(zhuǎn)爐復(fù)吹攻關(guān)??萍既藛T經(jīng)過(guò)大量資料查詢(xún)和多方面的研討,不斷摸索總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)生產(chǎn)工藝,加強(qiáng)操作,調(diào)整造渣制度,全力保復(fù)吹。
去年8月末,經(jīng)過(guò)改擴(kuò)建的二號(hào)轉(zhuǎn)爐投產(chǎn),該廠科技人員在二號(hào)轉(zhuǎn)爐爐底安裝了復(fù)吹風(fēng)口,開(kāi)始復(fù)吹工藝攻關(guān)。二號(hào)轉(zhuǎn)爐采用復(fù)吹工藝后,始終維持2個(gè)復(fù)吹風(fēng)口運(yùn)行,復(fù)吹風(fēng)口數(shù)量最多時(shí)達(dá)到5個(gè)。通過(guò)碳氧積對(duì)比,二號(hào)轉(zhuǎn)爐復(fù)吹效果明顯,碳氧積控制較好,復(fù)吹轉(zhuǎn)爐噴濺爐次明顯減少,鋼鐵料消耗也明顯降低,金屬收得率提高。同時(shí),底吹氣體攪拌,提高了石灰、白云石的利用率,降低了造渣料的消耗,降低了渣中氧化鐵含量,提高了鋼水的純凈度,降低了精煉處理難度。
據(jù)悉,該廠三號(hào)、五號(hào)轉(zhuǎn)爐也正在進(jìn)行爐底復(fù)吹工藝攻關(guān),努力實(shí)現(xiàn)全爐齡復(fù)吹目標(biāo)。 (意達(dá))
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